唐山松汀钢铁多措并举 消除竖炉带冷机资源浪费现象
在唐山松汀的生产现场,竖炉带冷机北侧螺旋轴头盘根密封装置的漏水问题,一直是困扰生产的顽疾。这一问题源于设备的设计缺陷,不仅造成了宝贵水资源的大量浪费,更潜藏着引发设备磨损、生产中断等一系列连锁反应的风险。长期以来,“更换盘根后 24 小时内必漏” 的状况反复出现,让工作人员头疼不已。
追溯根源,竖炉带冷机螺旋轴密封装置原本采用的是双层盘根结构。内侧密封由于水箱存水,根本无法进行拆卸检修;外侧密封则依靠弹簧持续施压来实现密封效果。但恰恰是弹簧的这种恒定压力,使得传动轴表面与盘根之间的摩擦不断加剧,短时间内就会出现轴磨损的情况,进而导致密封失效。
这一问题带来的负面影响是多方面的。频繁更换盘根,直接导致材料消耗增加,同时也使得停机时间变长;间接损失更是不容忽视,漏水造成了大量水资源的浪费,轴磨损则加速了设备寿命的衰减;此外,职工需要反复进行维修工作,劳动强度大幅增加,还严重影响了正常的生产节奏。传统那种 “头痛医头” 的维修模式,并没有触及到设计缺陷这一根本问题,导致问题反复出现,形成了 “泄漏 - 维修 - 再泄漏” 的恶性循环。
面对这一困境,唐山松汀维修工段以精益思想中的 “消除浪费、持续改进” 为核心,通过三步策略实现了突破。首先,他们拆解密封装置后深入分析,明确了弹簧施压导致的轴磨损是漏水的根源。在双层密封结构中,内侧密封因水箱存水无法检修,外侧密封的压力分配也不合理,形成了 “单点承压” 的脆弱状态。
针对这一状况,团队采取了有效的改进措施。基于现场工况,他们在外密封内侧增设了润滑脂加注点,通过定期注入润滑脂形成油膜屏障。这一举措效果显著:润滑脂减少了盘根与轴的直接接触,使磨损率下降了 70%;同时,油膜能够填补缝隙,阻断了漏水路径;而且,加注点的设计让润滑操作从原来的 “复杂拆解” 简化为 “快速注油”,大大提高了工作效率。
最后,为了预防问题复发,他们还制定了科学合理的润滑周期。通过这一系列的改进,成功解决了长期以来的漏水顽疾,有效降低了材料消耗和停机时间,减少了水资源浪费,延长了设备寿命,减轻了职工的劳动强度,保障了生产节奏的稳定。





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